logo

На аварийной скважине №303 месторождения «Каратурун Восточный» идет второй, завершающий этап ликвидационных работ

text

По оценкам экспертов нефтегазовой отрасли, авария на месторождении «Каратурун Восточный», произошедшая 9 июня 2023 года, вследствие нарушения технологического регламента подрядной организацией ТОО «Заман Энерго», и приведшая к выбросу газо-водяной смеси, который перерос в последствии в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием, имеет наивысший уровень сложности. Это связано с тем, что аварийная скважина №303 находится в соровой, болотистой местности, подверженной активному грифоно-образованию. Более того, сложность ликвидации аварии заключается в отсутствии каротажных данных скважины №303, а именно информации о местонахождении аварийного ствола скважины ниже отметки 460 метров.

Изначально, Штабом по ликвидации аварии было принято решение по разработке индивидуальных технических проектов по бурению двух наклонно-направленных разгрузочных скважин №303-ST и №305-Н, а также вертикальной скважины №302.

Так, 12 октября 2023г. бурение наклонно-направленной скважины №305-Н завершено на глубине 1305 метров. Скважина 303-ST бурится в направлении аварийной скважины №303 с целью соединения стволов. Бурение скважины №302 завершено 12 октября 2023г. на глубине 1220 метров. На скважинах №302 и №305-Н была произведена перфорация и с 13 октября 2023г. производилась постоянная, ежедневная закачка воды с целью заводнения работающего газового пласта и его изоляции. По состоянию на 20 ноября 2023г. было закачано более 40 000 м3 воды, в результате чего выделение газа из аварийной скважины значительно снизилось, что стало завершающей фазой первого этапа ликвидационных работ.

После завершения бурения скважины №305-Н были проведены каротажные исследования и собран весь необходимый объём геологических данных об аварийной скважине №303. На основании проведенных исследований удалось определить, что работают два небольших газовых горизонта (Юрский 1 и 2) толщиной не более 2 метров. Так, Штабом было принято решение изменить проектную глубину скважины 303-ST с 460 метров на 1040 метров, чтобы ствол скважины 303-ST соединился со аварийным стволом скважины №303 на глубине 1040м (по вертикали). После соединения стволов, через скважину 303-ST в аварийный ствол скважины №303 начнется закачка тяжелого бурового раствора с последующим цементажом, что позволит полностью остановить выделение газа.

Закачку тяжелого бурового раствора планируется начать не позже 01 декабря 2023г. По оценкам Штаба, это станет вторым, заключительным этапом ликвидационных работ на месторождении.

Также, в связи с изменением проектной глубины скважины 303-ST, станок МБК-125 был оперативно заменен на более эффективный для проведения данных работ станок ZJ-20. С целью наиболее безопасного и точного соединения стволов скважин 303-ST и №303, компания Бузачи Нефть привлекла высокоточное телеметрическое оборудование и системы акустического и магнитного ренжирования, позволяющие определить местонахождение ствола аварийной скважины даже без фактических каротажных данных.

После изоляции газа и взятия под контроль водяного фонтана, с учетом предстоящих мероприятий по герметизации устья аварийной скважины, компания планирует завершить все мероприятия по ликвидации аварии до конца декабря 2023 года.

Контакты для СМИ:
Данияр Дуйсембаев, заместитель директора по стратегическому планированию ТОО «Бузачи Нефть» тел: +7 701 777 5858e-mail: duisembayev@buzachineft.kz